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O-Sepa選粉機選粉低效解決方案。
發(fā)布時間:2024-07-02 瀏覽量:160 來源:本站
選粉效率低、循環(huán)負荷高:造成水泥磨選粉機選粉效率低的主要原因是入選粉機的一、二次風量不足,造成單位體積氣體含塵量過高,有效的風量不能帶動過多的水泥顆粒,在轉子與導流葉片的分級區(qū)內(nèi)不能形成穩(wěn)定氣流,所以在一次風管道內(nèi)積灰嚴重;風管積灰后通風面積減小,使得單位體積含塵量進一步加大,造成導向葉片間隙積灰,從而使選粉機的選粉效果大幅度降低。
大量的成品選粉效果好是選粉機只有在物料能均與的分散在分級空間內(nèi)才能有效發(fā)揮其選粉分級作用,這就要同時滿足兩個條件,一是撒料要連續(xù)且均勻,二是應有足夠的風量把分散后的物料“浮”起來。
往往我們只注重分散而忽視了風量,導致入選粉機物料不能被有效分級,比表面積忽高忽低。操作員在這種情況下往往會再的提高選粉 機轉速, 這樣不但不能有效的提高比表面積,反而是越提高轉速比表面積越低。因為選粉機轉速越快,形成的離心力也越大,由于單位體積含料量過高,物料分散不好,粒子受向心力不均且普遍偏小,來不及分級即成為粗粉,這樣回磨物料中含有大量合格成品。
我們主要是對選粉機的本體進行改造,整體流程不變,優(yōu)點是工作量小、投資省、改造周期短。改造步驟為:
1)撒料盤的改造,使物料在整個圓周分選區(qū)域內(nèi)充分均勻地分散到氣流中。
2)改進一二次進風口,達到進風口底部不積料和改變二次風量,強化二次風選作用。
3)改進導向葉片結構,調(diào)整一、二、三次風比例。
4)更換下錐體,強化三次風,改造三次風進風管,將原來的幾點進風改為環(huán)向切向進風,使三次風對沿錐體內(nèi)壁下滑物料的二次分選作用得到明顯強化,可大幅度降低回磨物料中合格成品,特別是3um~30um顆粒的含量,從而有助于成品的顆粒組成改善,以及比表面積和強度等級的提高。
5)加強內(nèi)錐,提高二次選粉能力。
選粉機改造效果:
改造后粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量提高10%以上,單位產(chǎn)品電耗降低8%~10%。選粉效率大大提高,從原來的45%提高到80%左右;容積效率高、處理粉量大,更適于大規(guī)模生產(chǎn)的需要;同時磨損小,維護費用低。該技術改造投資省,設備改造的費用僅相當于新設備的1/3,改造周期僅需1~3天,投資少、見效快,緊靠節(jié)省的電費即可在短期內(nèi)回收改造投資。
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